起大臂時兩大臂油缸出現不同步,臂架完全展開起大臂,整個臂架有朝一邊甩的現象。
系統分析: 大臂的動作由兩個并聯油缸驅動。
如下圖,從臂架油泵出來的壓力油,經過臂架多路閥、油缸上的平衡閥,驅動大臂油缸動作,當臂架多路閥調試好以后,經過臂架多路閥到臂架油缸的壓力油不受負載壓力的影響,流量是穩定的,也就是說兩個臂架油缸流量的總和只與臂架多路閥的開度有關。而平衡閥的設置則影響油缸本身的動作。
臂架多路閥工作油口接兩個大臂油缸的工作油口,中間由三通接頭連接,由于兩個大臂油缸的流量分配只由一個三通接頭完成,所以兩個油缸流量的分配受負載影響,正常情況下,兩個油缸的負載差別不大,這時P1和P2幾乎相等。當P1>P2時,臂架油缸的動作順序是臂架油缸2先動作,P2壓力上升,當P2=P1后,臂架油缸1才開始動作,如此反復。這種現象反映到臂架則是臂架抖動大,不連續。
故障排除: 大臂油缸出現不同步的原因有: 1. 兩根油缸的開啟壓力不一致,開啟壓力小的一根先動,導致兩油缸不同步。 2. 平衡閥故障,某一邊的平衡閥出現內泄,使得另外一根油缸單邊受力,導致兩油缸伸出 的長度相差較大(大概在12-16MM),在起大臂時,較短的油缸先動,使得臂架甩動。 3. 油缸本身出現內泄,出現單邊油缸受力,油缸伸出長度不同,終導致出現臂架甩動現 象。
判斷以上原因可按以下步驟:
1. 觀察兩油缸的動作情況,在停止對大臂操作時,是否有溜缸的現象,不出現溜缸則只需將 開啟較慢的平衡閥開啟溢流閥退半圈到一圈即可。
2. 出現有溜缸的現象,則先將溜缸的平衡閥更換同型號的,試車,如再有出現溜缸,則說明 大臂油缸密封件損壞,需要更換油缸密封件。
3. 更換平衡閥后,不出現溜缸,則說明是平衡閥出現內泄,清洗或更換平衡閥。 北京一臺國產臂架47米的泵車,在動作大臂時,出現一邊甩動,經觀察,油缸有溜缸的現象,其中一根油缸比另一根油缸縮短15mm,更換平衡閥后,故障依舊。則需要更換油缸密封件,將溜缸的油缸拆開,發現密封件嚴重損壞,更換密封件后裝上,一切正常。